化学水处理装置的优化运行及改进措施
2.2.4 中和池改造
原设计中和池空气搅拌管为PVC管材,易老化、损坏,且布管不合理,开孔过少,风量不够,起不到良好搅拌作用。在大修期间,我们将搅拌管改为不锈钢材质,根据搅拌强度计算开孔面积,根据面积开孔、布管,解决了存在的问题。
2.2.5 冷凝液系统
冷凝液回水温度100℃左右,热量不回收是浪费,我们根据实际情况将换热站采暖水热源由蒸汽改为冷凝液,这项措施不仅节约了蒸汽,缓解了生产压力,也充分利用了冷凝液的热量。
3 运行程序优化及参数的修正
原设计再生程序中,充水,进酸碱,置换,正洗,最后一步是顺洗,通过再生泵经顺洗阀,反排阀,由下至上洗约15min,至指标合格,再生结束。这一步经运行实践证明,再生泵流量小,无法完全托起床层,造成了树脂乱层,影响出水水质,造成阳床漏钠,阴床制水批量下降,浮动床最忌乱层,因此我们决定取消顺洗这一步,延长正洗时间,正洗合格后再生结束。经以后实践证明,取消
这一步后,阳床、阴床制水批量明显上升,取得良好的效果。
在投产初期,运行参数基本上是根据理论计算及参考其他单位制定上的,经过几年来实际生产情况,我们采用较高酸碱消耗取得较高再生度的方法,同时对各运行参数进行调整,如在流量、酸碱浓度(3.5%-4.5%)不变的情况下,进酸碱时间由40min改为30min,经过调整,阴床制水批量增加,酸碱消耗量大大降低。
4 改造效果
化学水装置经过这几年的改进、调整,整个系统安全稳定经济运行,完全保证了锅炉。66盐生产的正常供水,同时降低了生产成本,改造前后的经济效果对比见表2。
表2 改造前后的经济效果对比
考核时间 | 交换器运行周期/h | 酸耗/(kg.t-1) | 碱耗/(kg.t-1) |
投产初期 | 15-19 | 1.45 | 1.35 |
改造后 | 20-24 | 0.95 | 0.95 |
冷凝液系统改造后,据有关部门测算,每年节约蒸汽、脱盐水、电费等,价值260多万元,产生了巨大的经济效益。
参考文献:
[1] 施燮钧,王蒙聚,肖作善 热力发电厂水处理[M].北京:中国电力出版社,1996.
[2] Kirk Othmer. Encyclopa of chemical York: John Wiley & Sons, 1995 York:John Wiley & Sons,1995.
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